به گزارش آهن نیوز؛ وی با بیان اینکه این میزان مصرف مربوط به کورههای قوس الکتریکی، کوره پاتیلی و ریختهگری است، از عواملی نظیر نصب، کنترل و بهرهبرداری از نسوز مصرفی در قسمتهای مختلف، افزایش سرعت تولید، افزایش تعداد ذوب در کورههای قوس الکتریکی، افزایش تعداد ذوب بر سکوئنس ریختهگری و هماهنگی در فرایندهای تولیدی در خطوط پیوسته سبا بهعنوان مهمترین دلایل این میزان کاهش مصرف مواد نسوز در فولاد سبا نام برد.
خلیلی ضمن قدردانی از همکاران و پیمانکاران سختکوش فولاد سبا اظهار امیدواری کرد رکوردشکنیها در تولید کاهش مصارف در همه حوزهها همچنان ادامه یابد.
احمدرضا بخشائی، رئیس تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا هم گفت: در آبان ماه ۱۴۰۲ با تلاش و همت همکاران در واحد نسوز، LTS، تولید و دفتر فنی، رکورد ارزشمند مصرف نسوز به مقدار ۶.۸۵ کیلوگرم بر تن مذاب ثبت شد که از نظر کمّی قابلمقایسه با استانداردهای جهانی در خطوط پیوسته تولید فولاد است. با توجه به حساسیت و شرایط خاص خطوط پیوسته تولیدی قطعاً رکورد بهدستآمده حاصل تلاش شبانهروزی و همکاری قابلتقدیر تمامی واحدهاست. با توجه به اهمیت نسوز از لحاظ ایمنی و هزینههای تولید در قالب کار گروهی با انجام برخی از پروژههای بهبود مانند افزایش مقدار تناژ ذوب باقیمانده در کوره (هات هیل)، افزایش راندمان و ظرفیت لانسهای تزریق کربن و اکسیژن در هر دو کوره جهت ایجاد یک سرباره فومی مناسب با پوشش کافی و افزایش قطر دایره PCD در کوره شماره ۱ علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، شاهد کاهش مصارف در نسوز بودیم.
حسن ادیب، کارشناس دفتر فنی تولید هم خاطرنشان کرد: جهت کاهش توقفات در ریختهگری با برگزاری جلسات فنی متعدد با کارشناسان خط تولید و تأمینکنندگان و استفاده از متریال با کیفیت مناسب مدتزمان ذوبگیری از تاندیش تا ۱۴ ساعت متوالی افزایش پیدا کرد.
همچنین با بازرسی، کنترل مستمر و انجام بازآموزی و اصلاح برخی از روشها و دستورالعملهای شرایط اجرا، نصب نسوز و نحوه آمادهسازی ارتقا داده شد. با اصلاح و تفکیک اشکال ویژه نسوز مصرفی از توقفات اضطراری شکست نازل جلوگیری و توانستیم در قسمت تاندیش به مصرف ۲ کیلوگرم بر تن مذاب در تاندیش دست یابیم. از این رو، از همه کارکنان واحدهای ذیربط بهویژه تمامی همکاران واحد نسوز و LTS تشکر و قدردانی میکنم.
انتهای پیام/
نظر شما